Tapaboca a Jaramillo
Director de la AEE afirma que el presidente de la Utier habla sin saber de cómo se pudo evitar el apagón.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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Dos por uno.
Javier Quintana, director ejecutivo de la AEE, recalcó que “(el Departamento de) Bomberos inició una investigación y nosotros hemos estado trabajando duramente desde el miércoles para restablecer el sistema. Ya para el viernes en la mañana habíamos recuperado 1.2 millones de clientes, y para el sábado teníamos 1.44 millones”.
“A unas 60 horas del evento habíamos recuperado la gran mayoría de los clientes”, reiteró Quintana.
Ayer por la mañana quedaban 1,281 clientes sin servicio (un 0.5% del total de personas que reciben electricidad) por otras causas no relacionadas al incidente de Aguirre, “como parte de la operación diaria, como daños en transformadores, en líneas o una rama que tocó un árbol. No son fallas a raíz del evento del miércoles”, aseguró.
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Sobre el incidente que dejó a Puerto Rico a oscuras, “cuando pierdes dos líneas tan importantes como éstas, el impacto es demasiado significativo. Cuando hay fallas tanto en la línea como en el interruptor, el sistema se autoprotege; decir que si hubiera tenido una planta generatriz nueva esto se hubiera evitado es totalmente falso, porque la falla no tiene que ver con la planta, tiene que ver con las líneas y el interruptor”, aclaró el doctor en Ingeniería.
Representantes de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) han dicho que si hubiese habido las reservas esto no hubiera pasado.
“La gente de la Utier no tiene el conocimiento para hablar de este tema”, indicó el funcionario. “El presidente de la Utier (Ángel Figueroa Jaramillo) no tiene el conocimiento para hablar de este tema. Yo, cuando no sé de un tema, no hablo”, sentenció.
¿Qué pasó con las reservas? En la Utier dicen que se debe tener entre 600 y 700 megavatios.
“El estándar es de 450 megavatios. Esa es la reserva que ha tenido la Autoridad y es lo que técnicamente debe tener. Se provee de dos formas; parte de esa reserva se recibe con las máquinas que están en línea, y la otra por unas turbinas de gas que están en Mayagüez. La meta es que si pierdo un bloque de energía o un generador, puedo ser capaz de recuperarme en un tiempo máximo de 10 minutos y esas máquinas de Mayagüez están apagadas y encienden solamente cuando es necesario, para ahorrarle dinero al país. No es lo mismo tener esos 450 megavatios en línea, gastando combustible todo el tiempo, a tener parte de esa reserva en máquinas apagadas, economizando combustible. Los que traen ese argumento de la reserva no entienden, no conocen ni saben lo que es la operación de un sistema eléctrico”, manifestó.
¿Se puede modernizar la agencia?
Según el funcionario, hay en funciones un plan de infraestructura que incluye mejoras en la parte de transmisión, con una inversión de $300 millones en un periodo de cuatro años.
“Dentro de ese plan de trabajo, vamos a hacer unas inversiones para mantener la flota generatriz existente y he dicho desde el día uno, desde que asumí las riendas como director ejecutivo, que si tienes un sistema envejecido hay que darle mantenimiento y modernizarlo, y hacer una inversión significativa que tiene que venir tanto del sector público como el privado”, dijo.
A tenor de dicho plan, “en agosto de 2015 hicimos una publicación para invitar a compañías del sector privado para que expresaran su interés y las condiciones en las que estaban dispuestas a invertir en la infraestructura de generación. Actualmente, estamos trabajando un reglamento conjunto, como lo exige la Ley 4 para la Revitalización de la AEE, con la Comisión de Energía de Puerto Rico, que es el ente que va a establecer las reglas del juego para llevar a cabo esos procesos de solicitudes de propuestas”.
Por otra parte, la corporación pública presentó la estructura tarifaria “y pedimos una tarifa provisional, que la Comisión nos aprobó, para obtener el dinero para invertir en esas medidas de mantenimiento y mejoramiento. Como mínimo, tomará 10 años modernizar la flota generatriz y hacer las mejoras para la infraestructura de transmisión”, según Quintana.